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      查看: 5367|回复: 41

      急求复合模退料问题

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      发表于 2017-3-28 19:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冲6mm铝合金板,模具上模退料有问题,老卡料,冲三四百件都卡了,我在推件块上边加有辅助退料的聚氨酯棒,加上打料杆共同退料,但效果还是不很好,哪位老师有什么方法能解决这问题吗



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      发表于 2017-3-29 08:41:20 | 显示全部楼层
      你计算过产品的压力中心没有?打料杆偏离了压力中心就会引起打料块在模腔中侧翻卡住哦。

      点评

      老陆工这显然是在为难楼主的嘛! ^_^  发表于 2017-3-29 09:14
      发表于 2017-3-28 20:21:33 | 显示全部楼层
      楼主粉丝!
      楼主粉丝!
      楼主粉丝!
      :lol

      点评

      认同,铝粉引起,,注意,铝极容易发热,热了会粘著,建议多加冲剪油,下模钻几个孔让,让铝粉随孔流走, 掌声在哪里??  详情 回复 发表于 2017-3-29 10:29
       楼主| 发表于 2017-3-28 20:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
      急求大师指教
      发表于 2017-3-28 21:49:40 | 显示全部楼层
      传力板太薄了,想办法加厚!

      点评

      我在想用弹簧代替聚氨酯棒,不知道怎么样,聚氨酯棒疲劳太快  详情 回复 发表于 2017-3-28 22:01
       楼主| 发表于 2017-3-28 22:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
      hxb7609 发表于 2017-3-28 21:49
      传力板太薄了,想办法加厚!

      我在想用弹簧代替聚氨酯棒,不知道怎么样,聚氨酯棒疲劳太快
      发表于 2017-3-29 07:55:54 | 显示全部楼层
      老狼师傅已经说了:):):)
      发表于 2017-3-29 08:07:27 | 显示全部楼层
      不会正确使用聚氨酯,同样也不会正确使用弹簧。
      要读书要去看资料,便可以不再是不会
      发表于 2017-3-29 10:12:37 | 显示全部楼层
      老牛,俺就瞎说说而已:lol

      点评

      前几年某个晚上俺徒弟紧急找俺解决问题,隔天要送样品,一处折弯尺寸老不稳定。让传正视图与侧视图截屏,就是犯了陆工说的错误,改弹簧位肯定来不及,就让他将顶料件局部磨几个丝,隔天便顺利送样。  发表于 2017-3-29 10:24
      8#说的是个重点,还有粉末堵塞的因素,才会在冲三四百件后卡了。从楼主以往发帖的信息推测,模具精度要求不高  发表于 2017-3-29 10:17
      发表于 2017-3-29 10:29:00 | 显示全部楼层
      看看
      发表于 2017-3-29 10:38:04 | 显示全部楼层
      最好是上模型框(不脱模的内脱)处引入油管,让油将铝粉随内脱流出,建议这样做,不行你回来找(LIAOYAO);P说笑啦,不敢说100%可以,但基本上是99.99%可行的;P

      点评

      搞那么多油水,领导看见了肯定有意见。 再每个边(含凸模内孔)搞几个小区域接触导向,其余的全是大间隙避位也就搞定。 说白了就是解决便秘的问题。  发表于 2017-3-29 10:48
      发表于 2017-3-29 15:16:19 | 显示全部楼层
      都是老中医啊:lol
      发表于 2017-3-31 11:44:37 | 显示全部楼层
      铝粉确实是根本原因,不过楼主确实不太会用弹簧。压力中心没考虑,对聚胺脂弹簧的理解也有误差。楼主可以查查手册,同等直径的聚胺脂弹簧力量比棕色弹簧只大了10%左右,聚胺脂弹簧不是这么用滴。
      另外,没想到大家都这么幽默。:lol
      发表于 2017-4-6 11:12:40 来自手机 | 显示全部楼层
      学习学习刚进来向大家学习
      发表于 2017-4-6 15:46:12 | 显示全部楼层
      铝粉粘模就等于便秘....需要开塞露
      发表于 2017-4-6 16:36:59 | 显示全部楼层
      这种很好解决,一般都是2个问题,1。铝粉末融化粘冲头上,造成拉伤,然后卡住(加油)
      2.冲头刀口过小,拉伤了冲头,然后卡住(检查修改间隙)。
      不存在弹簧力不够什么的。除非你弹簧单边受力。受力不均匀,造成了拉伤(修改受力点)
      检查下脱料入块,就知道是什么原因造成的

      点评

      我现在改冲4mm铝板不存在卡料问题,是不是我冲裁间隙放的小,我冲的6mm铝合金板,双边间隙0.5mm,是不是间隙小了  详情 回复 发表于 2017-4-21 12:23
       楼主| 发表于 2017-4-21 15:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
      中国模具-陆工 发表于 2017-4-21 14:50
      铝合金板,可以把间隙放到双边14%-16%

      陆工,我把产品图给你发来看看,应该确定是间隙小,产生二次剪切了,并且有毛刺,是不是间隙小也能形成毛刺

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      发表于 2017-4-21 15:31:21 | 显示全部楼层
      二次断裂面.....绝对属于间隙偏小!

      点评

      陆工,模具间隙放大后,现在退料没问题了。  详情 回复 发表于 2017-5-3 22:00
      嗯,谢谢陆工,那个光亮带也挺多的,还带有毛刺,也属于间隙偏小吧  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:37
      发表于 2017-4-21 15:39:30 | 显示全部楼层
      间隙偏大偏小都会产生毛刺。假如你那毛刺能用手指甲刮去,就属于间隙偏小

      点评

      毛刺指甲刮不掉,但是从光亮带能看出是间隙小  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:43
      发表于 2017-4-21 15:47:47 | 显示全部楼层
      你这个情况.....间隙小,毛刺用指甲刮不掉,很有可能是刀口也不锋利了

      点评

      好,知道 了,谢谢陆工,这两天把他改了,期待能解决问题  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:51
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