抛物线槽型深孔钻(3)
深孔钻与普通麻花钻比较
序号
项目
普通麻花钻
深孔麻花钻
1
使用机床型号
Z3080
Z3080
2
工件材质
1Cr18 Ni9Ti
1Cr18 Ni9Ti
3
管板厚度
203mm
203mm
4
钻孔总数
6083
6083
5
钻孔直径
15.6mm
16.2mm
6
转速
160转/分
160转/分
7
进给量
0.32mm/转
0.32mm/转
8
钻头刃磨方法
手工
手工
9
钻头损耗
84支
16支
10
一次刃磨钻深
1-2
5-6米
11
平均钻深
15.5米/支
76米/支
12
每孔退刀次数
3~4次
一次通
13
塞规一次通过率
80%
98.5%
14
实用工作日
钻30天铰10天
25天
15
冷却液
5%“308”
5%“908”
南京化学工业公司化工机械厂金四车间
一九八五年十一月三十日
3、对钢件的加工:
a、对普通碳素结构的加工:
对于这种料材的加工人们已习已为常,但这儿讲的是东方电机厂在Z3080使用深孔钻加工孔深为475mm,孔径为φ14,长径比高达33倍的实例:
开口采用十字修磨,冷却液乳化液,机头转速400转/分,进给量0.3转/mm,使用深孔钻可用一次进刀将475mm的钢件打通
b、对优质碳素结构钢的加工:
上海锅炉上在大摇臂钻上,开口采用该厂李福祥同志独特开口,冷却液乳化液而且相当充分,机头转速250转/分,进给量0.5转/mm,钢材厚度300mm,使用深孔钻用一次进刀连续打了七个φ16的通孔,打完进行测量,光洁度△3,孔径扩大0.1-0.2mm,直线度1/1000,每个孔间的误差最大的为0.3mm,基本上符合工艺要求。
c、对45号钢锻件的加工:
45号钢锻件因退火不充分,使组织结构不均匀,切削出来的铁屑成碎片状,特别是碰到硬点,很容易使钻头折断,特别是深孔加工。上海新中动力机厂就碰到了此问题,使用深孔钻后基本上克服了以上的不良现象。该厂在镗床上加工船用柴油机另件,材料为45号钢锻件,孔径φ16mm孔深660mm原定额2小时,现使用深孔钻后25分钟,去年底该厂同志只要20分钟。
d、长春一汽发动机分厂在加工CA—141的汽车发动机连杆、缸体、缸盖加工自动践上,使用深孔钻后,其耐用度比过去提高2-3倍,所加工孔的直线度和表面粗糙度有所提高。
4、钻铝合金
用普通麻花钻加工铝合金时常遇到料粘,排屑很棘手。但使用深孔钻加工时不存在以上困难。
钻铝合金钻孔切削用量表
长径比
L/d
切削用量
直 径d(毫米)
5
8
10
12
16
20
10-15
进给量f(毫米/转)
0.2
0.24
0.24
0.3
0.32
0.4
转 速n(转/分)
800
600
470
400
350
300
16-20
进给量f(毫米/转)
0.2
0.24
0.3
0.32
0.4
0.4
转 速n(转/分)
720
470
400
350
300
250
上海汽轮机厂在汽轮机壳体上加工孔径φ9深孔200mm的深孔,使用以上参数可用一次进刀达到很理想的效果。
5、对于其它材料的加工
上海汽轮机厂为原子电站加工螺栓径。钢号为美国王牌钢WR26,在车床上卧打,麻花钻无法加工,深孔钻却能用。打通300mm的孔,原加工时间为50分钟,而用深孔钻仅8分钟。
商业部郑州粮油机械厂使用深孔钻为加工小深孔,孔径(φ2.4~4.8mm)孔深100mm经该厂反映质量,效果都很好,深受工人欢迎,最近一闪订货近万件。
北京第一铜管厂使用深孔钻在加工φ14长600mm铜的深孔,在车床上卧打仅15分钟即可打完,光洁度在△5以上,线度,同轴度都在0.2mm以内。克服了用普通麻花钻会“扎刀”现象。
6、介绍十字修磨法及其它加工深孔钻刃磨的参数。
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