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      楼主: qhf_999

      [已解决] 铝合产品内部大缩孔(图示)

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      发表于 2010-2-22 15:31:13 | 显示全部楼层
      太密了,一模做6件还差不多.
      圆头端进料更好些
      发表于 2010-2-22 19:06:49 | 显示全部楼层
      学习了,不错的案例。
      发表于 2010-2-24 20:54:47 | 显示全部楼层
      排气很成问题。应该不用740度C这么高温的
      发表于 2010-3-7 12:07:26 | 显示全部楼层
      流道是最到的问题:1.流程差异过大,影响压铸参数调整的效果,前面和后面型腔品质不能统
                       2.流道转折多且感觉比产品还小,不能影响压力传递和补缩.
      建议:1.从产品厚壁端部进料,尾部开大渣包和排气
           2.流道渐变,避免这样急速变化.
                  3.参数重点比较远近两穴品质再做平衡调整
      发表于 2010-3-8 16:28:36 | 显示全部楼层
      很好的讨论帖,人气不错,学习中!~
      发表于 2010-3-9 11:40:04 | 显示全部楼层
      我也做过这个件.试模的缺陷图(当然已完全解决了)

      [ 本帖最后由 markchan 于 2010-3-9 11:41 编辑 ]

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      发表于 2010-3-11 23:37:54 | 显示全部楼层
      本人的意见仅供参考:模具的进水口位址改一下,改到产品的顶端截面要大,打下来后在处理浇口。把现在的横浇道头上堵死,把两个小圆孔改短,先试一下看看。你现在的横浇道当渣包用。这样改模比较简单。
      发表于 2010-3-14 19:04:38 | 显示全部楼层
      小日本的产品,我们也做过,不过是1出六,排位没这么紧
      发表于 2010-3-14 19:11:58 | 显示全部楼层
      70的锤头,就算每件浇口面积100,8个浇口总面积也要800,这模要想在400T上压好,有点难度!
      发表于 2010-5-29 12:43:55 | 显示全部楼层
      气、缩孔的差别
      楼主,气孔和缩孔一般文字上的描述用来实践是有问题的。
      你的产品照片显示,中间的圆圆的孔洞,是气孔无疑了。
      另外一点,你的模具没有一点排气能排出模腔,又如何能将气体排出模具呢
      这么厚的产品时气缩孔(气孔+缩水)是完全可能的,是不是可以考虑使用抽真空模具呢,你的产品壁厚较厚,排气好像也不很理想,要是能及时抽气,应该没有问题。因为我们生产平均壁厚8mm的电磁阀体,要求任何截面不能有针孔!!
      请考虑一下!!
      发表于 2010-6-15 12:38:19 | 显示全部楼层
      我的意见偏向于排气槽追加。
      发表于 2010-6-20 12:21:27 | 显示全部楼层
      通过你提供的图片看出有三个问题
      1 从图片产品进料位置进料,直接导致此处卷气,并且气体无法排除
      2 模具排得太紧
      3 从图片看,你的滑块应该是把产品抽芯那个面全部打开的,这样设计又导致了型腔气体无法排除
      你现在这套模具可以说是没有排气,改模第一位,调机效果不明显
      只做一个浇口,浇口位置后撤,改滑块抽芯结构,改成镶针插入模芯里,让产品头部留出足够位置开排渣及排气,运水孔不知道是好大的?运水开到最大

      如果改不了滑块抽芯结构的话,就直接只做一个浇口,浇口位置后撤,然后把你现在的的流道烧焊分开,把你现在的主浇口当做渣包用,渣包后开排气

      [ 本帖最后由 浇口 于 2010-6-20 12:31 编辑 ]
      发表于 2010-6-20 18:59:21 | 显示全部楼层
      压铸不同于注塑,不能按注塑方式来设计压铸的浇排系统.
      这个我完全同意,目前的模具体布局,呀射,无法平衡。
      高速的切换,很难设定。

      解决方案是:将近主流道的,小入水口, 加厚到3mm,做到和后面的浇口一样长。
      后面的浇口,堵住,做大渣包。
      发表于 2010-6-21 10:32:02 | 显示全部楼层
      感觉你的模具的布置是不是合理啊,一出八,你看看是不是每出都是一样的状况啊?
      发表于 2010-7-1 21:14:44 | 显示全部楼层
      请问你们说的入水方式是指冷却水还是指入料啊?不好意思我是新手,不太听得懂
      发表于 2010-7-2 15:33:45 | 显示全部楼层
      不要有缺陷就改入水,
      应该评估排气
      发表于 2010-7-2 15:54:38 | 显示全部楼层
      料温在620左右已经可以了,模具应该两边都有滑块,考虑下在滑块那里能不能搞个排气!
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