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发表于 2018-5-28 11:11:40
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楼主,你好!你这个产品拉料的问题还是集中在圆孔两侧太弱,以这么厚的料来说折弯基本是压不住料而形成单边折弯趋势,这样折弯把孔拉变形就在意料之中了,这就属于前期的工艺排配失误造成的缺陷。
根本的解决方案我提一个建议:主要是你折弯前的下料要在孔边两侧也就是图中红色圈位置补一定的材料上去,从两侧半圆位开始补料。这样会造成材料的部分浪费。但效果最稳定可靠,且可以在前面下料的时候在半圆孔内做两个孔做定位用。折弯后再切除掉两侧的料。也就是说你要调整下料模外形再增加一套切边工序OP30.后续类似产品一定要充分考虑这一点,就是要提前预作拉料补偿。
如果现实情况不能接受上面的建议,那就根据你现有情况做一定的调整:采用滚轴成型减少摩擦是一个方面,滚轴最好做好直径12以上。如果产品折弯根部允许做点压线也是可以考虑的,做到0.5~0.8的深度。看你下模貌似采用的是气顶结构,可以在试模时逐步加大气顶力。内顶高出成型面3~5毫米,增大初始压料力。增加内侧圆孔定位和外侧半圆定位,起到一定的拉料阻力作用。如果产品允许,可以考虑在圆孔周面加一圈阻料线。
至于楼上某位大神说的先折后冲孔我是不认可的,因为我吃过这样的亏。折弯后孔一冲,折弯角度就跑了,基本都会跑负角度。
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