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      冲SUS430刀口用什么材料最好?

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      发表于 2009-12-15 15:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      厂里最近生产一款产品,材料是SUS430的,0.6厚,下模刀口入子用的是SHKH-9的材质,间隙是单+0.025,
      可冲不了多久刀口就会蹋边,就是边蹋下去往孔里翻去了,结果冲裁间隙就小了,冲头入子很快就磨坏,不
      知是什么原因?搞不清生产上是材料杂质多还是模具材料用得不对,现在都换用钨钢的,可成本高啊!请教各位有
      没有好的方式来处理这种问题?
      发表于 2009-12-15 16:51:49 | 显示全部楼层
      沙发!!
      你凹模出问题了是吗??
      那你凹模的落料措施怎么弄的啊?直升段是多少?
      其实0.6的不锈钢很厚了!
      我个人经验别用钨钢啊!崩刃口很严重的!成本太高!
      我们冲0.5的用DC53就搞定了
      我弄错了!当成304了!您说的430啊?不锈铁?

      [ 本帖最后由 luojianjun.6 于 2009-12-15 16:53 编辑 ]
       楼主| 发表于 2009-12-15 19:22:05 | 显示全部楼层
      是不锈铁的
      发表于 2009-12-15 22:02:08 | 显示全部楼层
      冲裁间隙小了,,,,,
       楼主| 发表于 2009-12-16 09:59:45 | 显示全部楼层
      生产上的事较少过问,最近发现老更换入子,看来模具是有问题!听取楼上意见先把间隙放大一点,看效果好就全改过来了,感谢楼上建议!
      发表于 2009-12-16 10:35:41 | 显示全部楼层
      就是间隙太小了哦
      发表于 2009-12-16 12:46:03 | 显示全部楼层
      间隙是有点偏小,一般取10%左右,但如果用SKH-9料做的入子也不会刀口这么容易就产生塌角啊?楼主你那入子有没有测过硬度哦?还有塌角是全塌还是一部分刀口产生塌角?如果是全周估计入子硬度不够,如果是部分塌角估计是有跳废料现象,模具压了双层料产生的塌角。
      发表于 2009-12-16 12:46:58 | 显示全部楼层
      430的材料完全可以不用做钨钢。
       楼主| 发表于 2009-12-16 13:04:08 | 显示全部楼层
      下模入子是全周都蹋角,把入子拿去测硬度都在HRC62-64度,材料应是没有问题,冲SUS304 1/2硬度的用这个间隙产品断面较好
      ,入子寿命也很长,换成SUS430材料后就出现这种情况了
      发表于 2009-12-16 13:18:02 | 显示全部楼层
      间隙是有点偏小。你刀口做的是分片的还是整体的?
       楼主| 发表于 2009-12-16 13:19:23 | 显示全部楼层
      两种都有,小孔类的都用片的,大孔就只用一块的了
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